酸碱处理后腐蚀速率情况

 时间:2020-05-12     浏览:1,060 次     分享

酸碱中和后,溶液中铁离子反应生成大量氢氧化铁胶体,不断聚集成为沉淀,循环过程中内无法排出,在系统储罐、管道、设备内沉积结垢,影响设备运行,工艺稳定。根据胶体性质,采用物理沉降方法,对加碱后乙二醇水溶液进行净化处理。将系统内乙二醇水溶液倒空至沉降储罐,调整溶液pH值至中性,密封沉降168h,溶液上下分层。上层清液浊度小于10NTU,固含量小于2890mg/L,氯离子浓度小于30mg/L,铁离子浓度小于10mg/L,下层为氢氧化铁胶体和沉淀。通过外置泵将上层清液打回原系统,罐底胶体和沉淀经浓缩、过滤、干燥处理后可送至染料厂回收利用。

实际处理时,物理沉降方法,可行性强,操作便捷,运行成本低,固含量去除率66.08%,可以初步去除溶液中胶体和沉淀,后续可联用气浮、聚沉、超细过滤等技术,达到水质深度净化的目标。本质上降低载冷剂的腐蚀性,需制定完善缓蚀阻垢药剂配方。根据溶液水质指标及腐蚀速率变化趋势,定期添加缓蚀阻垢剂,降低溶液腐蚀速率,减少胶体、沉淀的产生。同时,加强水质监管,建立水质指标台帐,配备水质在线检测,如:在线pH计,浊度仪、腐蚀速率仪、电导率仪等,时时跟踪分析,及时调整方案,保证水质稳定。前期通过工艺改造及水质处理,乙二醇水溶液腐蚀性得到有效控制。但系统中碳钢材质耐腐蚀能力明显弱于不锈钢。

因此,后期建议将系统内碳钢材质进行更换升级,使用防腐涂料和防腐剂进行预处理,可以提高系统的抗腐蚀性。施工期间,注意提高焊接质量,避免补焊漏焊,造成管壁表面粗糙不平。投用前,系统进行吹扫、清洗、预膜,防止焊渣、铁锈等杂质进入。间接制冷工艺中,载冷剂循环系统长周期运行后,乙二醇水溶液会产生一定腐蚀性,对系统内碳钢设备及管线造成腐蚀破坏。通过系统材质更新、氮封改造、酸碱中和、物理沉降、气浮超滤、药剂监管等多种措施,可有效提高系统防腐能力,降低系统内腐蚀,净化载冷剂水质。载冷剂经防腐净化处理后,既可以重复使用,又节约了生产成本。