拆卸溶液泵吸入侧的过滤器,检查过滤器内是否有异物或杂质存在。发现过滤网完好无损,过滤器未留存有异物、杂质。拆卸Cacl2液进入蒸发器管道法兰,未发现换热管管束迎水侧管间有明显颗粒杂质、泥沙等。为进一步确认,将系统停机,用35℃的Cacl2溶液对蒸发器壳程进行反冲洗,以去除可能堵塞在管间的细小杂质颗粒状物体。反冲清洗运行8小时后,再次开机运行。当Cacl2溶液温度达到-35℃时,其壳程阻力在(阻力)0.13MPd内。系统运行到48小时后,前述问题再次出现,阻力又增加至0.3MPa。因此排除Cacl2溶液管路因施工冲洗不干净残存的渣滓、颗粒状堵塞在壳程Cacl2溶液进入侧前几排换热管束流通截面,造成过流面积减小致使压降(阻力)增大的可能。第二次系统运行时,同时使用西门子便携式超声波流量计、迪纳森超声波流量计测量蒸发器出液水平管段的流量变化。在运行工况不变的情况,1台Cacl2溶液泵工作时,发现在阻力增加的过程中,Cacl2容液流量从789m3/h降低至593m3/h,流量实际下降24.8%。现场再次对系统内的Cacl2溶液取样,送交由具有相应资质的第三方机构进行理化分析,以确认Cacl2液成份、浓度、含杂质,在-35℃压降(阻力)增大是否是由Cacl2容液本身造成。
检测分析按照国家推荐标准GB/T23941-2009工业氯化钙分析方法进行。分析结果:系统中使用的Cacl2溶液的Cacl2含量为29.4%,符合设计和系统运行要求。Cacl2溶液总碱金属氯化物(以NaCl计)质量含量为10.5%,符合国家标准;总镁(以Mgcl2计)质量含量是0.6%,高于国家标准不大于0.5%;pH值为8.5;硫酸盐(以CaSo4计)0.08%,高于国家标准规定的不大于0.06%的规定;不溶物质量含量为1.7%。按照约30m3溶液量计算该不溶微粒总量应该为:656kg。在系统运行过程中,按照标准无固体不溶解物,Cacl2溶液该项指标严重超标。通过分析数据结果可以确认系统稳定运行后,随着运行时间加长,溶液出液温度稳定在-35℃,粘度增大,管壁温度降低,溶液中的不溶物微粒在换热器管壁外缓慢聚集,造成溶液流通通道变小,通道间流速增大,是造成溶液温度到-35℃后阻力(压差)增大的根本原因。